近年來,漢鋼公司依靠科技創(chuàng)新加快產(chǎn)品升級步伐,經(jīng)過不懈努力,先后成功開發(fā)生產(chǎn)硬線彈簧鋼、鋼絲鋼絞線、焊絲鋼、MG335、MG500等新品,通過工藝優(yōu)化和質(zhì)量攻堅(jiān),新品產(chǎn)量逐月提升,產(chǎn)品升級邁向快車道,硬線彈簧鋼、鋼絲鋼絞線、MG335、MG500已經(jīng)實(shí)現(xiàn)常規(guī)化生產(chǎn),2020年新品產(chǎn)量不斷提升,質(zhì)量不斷改善,受到用戶的一致好評,有效促進(jìn)產(chǎn)品的升級和市場競爭力的提升。
提升轉(zhuǎn)爐操作工藝
提高出鋼碳。提高轉(zhuǎn)爐出鋼碳,使出鋼碳從0.08%增加至0.14%,減少爐后物料加入量,為鋼水精煉創(chuàng)造良好條件。煉鋼廠通過提升廢鋼加入量,降低12.8%入爐鐵水比,為轉(zhuǎn)爐前期脫磷創(chuàng)造良好條件;品種鋼生產(chǎn)期間,轉(zhuǎn)爐采用“雙渣+留渣”操作,提升爐渣堿度,進(jìn)一步提高深度脫磷效率,目前終點(diǎn)磷已實(shí)現(xiàn)小于等于0.012%出鋼。
提高轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)命中率。為降低終點(diǎn)鋼水氧化性和轉(zhuǎn)爐一倒不點(diǎn)吹比例提高15%,降低終渣氧化性,減少非金屬夾雜物。
提升轉(zhuǎn)爐爐長、搖爐工操作水平,提高轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)成分、溫度雙命中比率。現(xiàn)階段,轉(zhuǎn)爐出站溫度提升30℃,縮短冶煉周期6.2min,降低精煉電耗3.7kw.h,為后續(xù)精煉爐深脫氧和成分微調(diào)創(chuàng)造條件。
優(yōu)化精煉渣洗工藝
采用微鋁系預(yù)溶渣,替代硅系精煉渣,降低精煉渣堿度和熔點(diǎn),增加精煉渣流動,增加渣系對夾雜物的吸附能力,增強(qiáng)脫氧,增加泡沫化,控制鋼水夾雜物和脫氧能力。
優(yōu)化連鑄工藝參數(shù)
通過降低鋼水過熱度,優(yōu)化二冷比水量和凝固末端電磁攪拌參數(shù),碳偏析指數(shù)降低25%,提升鋼坯成分的均勻性,為提升軋鋼鋼材的通條性創(chuàng)造有利條件,并降低鋼材在拉拔過程中的鼻尖狀斷裂。
目前煉鋼廠通過對新品工藝的進(jìn)一步優(yōu)化完善,2020年6月份相繼成功開發(fā)YL82Bφ14mm和ER70S-6新品,產(chǎn)品質(zhì)量完全滿足標(biāo)準(zhǔn)要求,進(jìn)一步增加了新產(chǎn)品的品種和規(guī)格,為漢鋼公司高質(zhì)量發(fā)展注入新活力。(煉鋼廠 鄧銳 段少平)