煉鐵廠強化成本管控,從材料管控、創(chuàng)新創(chuàng)效、制度考核等方面多管齊下,努力打好降本“鐵算盤”,全面提升經(jīng)營質(zhì)效。
創(chuàng)新+革新,攻堅有成效
“杜絕浪費、創(chuàng)造價值”是該廠始終堅持的精益管理理念,他們以生產(chǎn)工藝、設(shè)備改造為切入點,大膽探索技術(shù)改造和革新,積極開展各類創(chuàng)新活動。上半年該廠設(shè)備科通過對兩座高爐爐前泥炮炮嘴帽進行改造,對原炮嘴帽結(jié)構(gòu)進行重新設(shè)計,將兩座高爐炮帽結(jié)構(gòu)尺寸進行統(tǒng)一規(guī)格,同時使用三維軟件ProE進行建模,依據(jù)耐熱鑄鐵件國家標準重新對炮嘴帽進行材質(zhì)選擇,通過改變外部溫度及材質(zhì)進行力學(xué)性能分析,對性能較好的方案進行生產(chǎn)上線使用觀察效果,最終使兩座高爐炮泥炮帽更換數(shù)量較往年減少約三分之二,創(chuàng)效10萬余元。
此外,通過對高爐抓渣行車抓斗滑輪組軸承進行改造,利用舊尼龍?zhí)滋鎿Q軸承,解決了抓斗滑輪組軸承長期浸泡在高溫渣水中易損壞現(xiàn)象,年累計可節(jié)約材料成本1.6萬元,降本增效取得良好效果。
挖掘+嚴控,降低材料費
“公司上下正全力以赴降本增效呢,這個電機怎么這么不爭氣,出現(xiàn)‘跑內(nèi)套'故障……”點檢員毛文輝抱怨道。“哎!說的是啊,對了,我記得庫房有一臺同型號的舊電機,咱們是不是檢查檢查、修理修理,這個“罷工”的電機應(yīng)該能具備‘上崗資格’!”于是,大家齊心協(xié)力完成新舊電機“接替崗”工作,讓一臺過早“下崗”的電機重新上崗,充分挖掘廢舊設(shè)備及配件的再利用價值,既保證了生產(chǎn)又節(jié)省了材料費用1600余元。
該廠始終把降本增效當做一項重要工作來抓,堅持“能用就不換、能修就不買、能省就不亂花錢”的理念,將修舊利廢作為降本增效的突破口,不斷在控制設(shè)備配件更換率,提高配件自修率,深度挖潛新的修舊利廢改善等項目上做文章。結(jié)合自身工作實際,加強材料配件源頭質(zhì)量控制意識,提高設(shè)備自修率,通過一系列措施的實施,為公司節(jié)約了生產(chǎn)成本。
盤活+激活,減少庫存量
“有了這個信息庫,可以隨時查看各單位的備件庫存,實現(xiàn)調(diào)劑共享,真是太方便了。”
為減少庫存資金占用,盤活現(xiàn)有備件庫存資源。該廠對各單位備件庫房物資開展大清查、大盤點工作,徹底摸清“家底”,按照“精、準、穩(wěn)”的工作要求,堅持庫存物資“賬賬相符、賬實相符”的原則,不論價值大小,一一核對,個個登記,嚴格按照物資材料名稱、規(guī)格、型號進行再次細化、認真清點、歸類整理、分類存放,同時建立備件“信息庫”,各基層單位均可進行備件“共享”,使各單位長期“呆”在賬上的備件獲得了“新生”,派上了用場,杜絕了庫存物資補充的盲目性,減少了儲備物資資金占用,從根本上保證了生產(chǎn)、經(jīng)營工作的正常運營,為公司高質(zhì)量發(fā)展奠定了堅實基礎(chǔ)。(煉鐵廠 景培 張永謙)