• “算”出真金白銀!漢鋼公司“細摳”能耗成本賬
    發(fā)布日期:2024-04-24    作者:崔波    
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    面對形勢多變的經(jīng)營環(huán)境,漢鋼公司以市場為導(dǎo)向、以利潤為中心,聚焦成本管控,優(yōu)化生產(chǎn)組織,細化控制措施,進一步提升企業(yè)改革效能和經(jīng)營效益。

    “算”出真金白銀!漢鋼公司“細摳”能耗成本賬

    以管理變革為抓手,復(fù)盤總結(jié),查漏補缺再深入

    煉鐵工序作為鋼鐵企業(yè)的耗能大戶,節(jié)能降耗是成本控制工作的重中之重。漢鋼公司以目標為導(dǎo)向,多措并舉,通過系統(tǒng)協(xié)同、多點聯(lián)動,積極搭建四級成本核算體系,將降低能耗貫穿到生產(chǎn)、工藝、安全、技改等各個環(huán)節(jié)。

    漢鋼公司煉鐵廠精準把關(guān)日常生產(chǎn)細節(jié),針對能源管理的難點與管理瓶頸,制定改進措施予以實施,對可控成本和工序成本逐一細化,引導(dǎo)職工在逆境中開源,在困境中節(jié)流,使生產(chǎn)一線職工成為成本管控的主體同時該單位能源消耗崗位績效者緊密結(jié)合,實行掛鉤考核,充分調(diào)動了每名職工參與節(jié)支降耗的積極性。此外,該單位通過“避峰就谷”優(yōu)化設(shè)備啟停機時間、合理安排生產(chǎn),實現(xiàn)降低電能消耗;完善用水計量網(wǎng)絡(luò),做到實時監(jiān)控,為各工序用水量提供準確數(shù)據(jù),進一步推動極致降本在煉鐵工序落實落地。

    “算”出真金白銀!漢鋼公司“細摳”能耗成本賬

    以行為養(yǎng)成為導(dǎo)向,“精調(diào)細控”點滴節(jié)能過好“緊日子”

    在日常管理中,該單位廣泛學(xué)習(xí)宣傳節(jié)能增效理念,充分認識降低噸鐵水耗、電耗的重要意義。各專業(yè)組不定期抽查各車間節(jié)能工作落實情況,嚴謹現(xiàn)場“跑、冒、滴、漏”的現(xiàn)象發(fā)生利用錯峰生產(chǎn)時間安排維修人員對生產(chǎn)區(qū)域的管道閥門進行專項保養(yǎng)和維修,保證生產(chǎn)工藝要求和生產(chǎn)安全的同時減少用水量。

    與此同時,規(guī)范水泵房各蓄水池補水操作,從而減少了補水系統(tǒng)不必要的溢流;根據(jù)氣溫變化及時調(diào)整空冷器組風(fēng)扇開啟臺數(shù),確保高爐冷卻水溫合適;定期對凈循環(huán)水池反洗過濾,將指標較好的水在需要排放時旁流到指標需求相對較差的水中,既減少了污水的外排,又減少了凈化水的補水……這些小舉措為公司創(chuàng)造出實實在在的效益。

    “算”出真金白銀!漢鋼公司“細摳”能耗成本賬

    以創(chuàng)新創(chuàng)效為抓手,“精打細算”,技術(shù)節(jié)能降耗增效。

    如果“指標控制”是成本管控的鑰匙,那么“技術(shù)創(chuàng)新”則是提高效益的“引擎”。 漢鋼公司積極開展節(jié)能降耗技術(shù)攻關(guān)活動,加快重點節(jié)能技術(shù)推廣應(yīng)用,不斷提升企業(yè)發(fā)展競爭力。          

    鼓風(fēng)機是鋼鐵冶煉的關(guān)鍵設(shè)備,俗稱高爐的“心臟”,通過調(diào)節(jié)靜葉角度實現(xiàn)向高爐提供足夠的鼓風(fēng)動能,因此,高爐鼓風(fēng)機的穩(wěn)定運行,是保證高爐長期穩(wěn)定高效運行的關(guān)鍵。為降低噸鐵能耗,該單位AV-63-102鼓風(fēng)機轉(zhuǎn)子再增加一級動葉,改造后,在同等工況下,電流大約下降80100A電流,經(jīng)初步計算,節(jié)電率約8%,年節(jié)約電費477萬元,并且壓縮機在氣動性能上滿足風(fēng)機流量與壓力上的要求,減少了放風(fēng)損失,即有效保證了風(fēng)機喘振裕度的安全性,還保證送風(fēng)流量調(diào)節(jié)范圍的寬廣性,為實現(xiàn)公司提質(zhì)增效、轉(zhuǎn)型升級奠定了堅實的基礎(chǔ)。煉鐵廠 崔波

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