三季度以來,煉鋼廠設(shè)備科儀表班凝聚全員之力,抓住降本增效著力點(diǎn)和突破口,全力打贏降本增效攻堅(jiān)戰(zhàn)。
嚴(yán)把“安全關(guān)”,向煤氣回收要效益
“煤氣回收鐘型閥的事處理的怎么樣了?”一次除塵區(qū)域現(xiàn)場,儀表主管問技術(shù)員。
儀表主管口中的一次除塵煤氣回收鐘型閥是轉(zhuǎn)爐煤氣回收的關(guān)鍵設(shè)備,為整個煉鋼系統(tǒng)的生產(chǎn)質(zhì)量和安全把關(guān)。但是隨著噸鋼煤氣回收量不斷提高,原設(shè)計(jì)的煤氣回收鐘型閥閥前安裝的氧氣分析儀對氧含量超標(biāo)單向監(jiān)測已不能滿足生產(chǎn)需求,氧含量超標(biāo)現(xiàn)象時有發(fā)生。這種現(xiàn)象不但影響煤氣回收的質(zhì)量,一旦富余的氧氣返回煤氣柜,也極易引發(fā)煤氣爆炸事故,對人員安全、生產(chǎn)安全都構(gòu)成嚴(yán)重威脅,制約了煤氣回收系統(tǒng)的高效、安全、連續(xù)運(yùn)行。另外,崗位操作工在煤氣回收過程中也不能實(shí)時掌握鐘型閥閥后氧含量實(shí)際情況,容易造成誤操作。
該廠在一次除塵回收閥閥后加裝兩臺氧氣分析儀,用于保證煤氣回收環(huán)節(jié)氧含量的二次把關(guān),并參與連鎖自動控制,氧含量合格進(jìn)行煤氣回收,不合格煤氣自動停止回收,通過將回收閥后氧含量情況、PLC信號同時接入除塵主控室,切實(shí)保障了整個煤氣回收環(huán)節(jié)的安全。
“現(xiàn)在電腦操作界面可以實(shí)時觀測煤氣回收過程中氧含量,并根據(jù)含量信息進(jìn)行下一步操作,心里放心了不少。”崗位工笑著說。
跟進(jìn)“翻新關(guān)”向修舊利廢要效益。
該廠設(shè)備科儀表班牢固樹立“錙銖必較”的思想,對領(lǐng)新使用嚴(yán)格把關(guān),經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)和技術(shù)員共同評估后,確定是否進(jìn)行更換,對下線的廢舊設(shè)備、電氣元件,堅(jiān)持“能改則改,能修則修”原則,堅(jiān)持修舊利廢不止步,難以修復(fù)的廢舊件進(jìn)拆卸、拼湊、重裝、檢測,并重新“上崗”,切實(shí)提高廢舊備件的利用率,從而降低成本,助力公司降本增效工作順利開展。
8月份以來,該班組先后完成了噴槍蒸汽切斷閥、智能鋼水測溫儀、氣動薄膜調(diào)節(jié)閥等廢舊維修件數(shù)10余項(xiàng),讓“復(fù)崗”備件煥發(fā)新能量,發(fā)揮新作用,全員轉(zhuǎn)變新思路,迎接新挑戰(zhàn)。
節(jié)制“能耗關(guān)”向精準(zhǔn)計(jì)量要效益。
計(jì)量器具是能源消耗的“秤桿子”,是水、電、氣等能源計(jì)量的重要設(shè)備,它所提供的數(shù)據(jù)是煉鋼工序消耗成本的重要指標(biāo),直接影響工序能源消耗成本的準(zhǔn)確性。為保證計(jì)量器具的準(zhǔn)確性,該廠設(shè)備科對區(qū)域的三、四級能源計(jì)量設(shè)備進(jìn)行檢查、維護(hù)并完成周期性檢定工作。
近期,針對連鑄區(qū)域、轉(zhuǎn)爐本體及精煉爐計(jì)量器具配備不足問題,重點(diǎn)對這三個區(qū)域加裝16臺流量計(jì),詳細(xì)監(jiān)測轉(zhuǎn)爐本體、連鑄結(jié)晶器及精煉爐生產(chǎn)過程中的回水流量,全面、準(zhǔn)確掌握各個環(huán)節(jié)能源消耗量,推進(jìn)能源管理集約化、精準(zhǔn)化。與此同時,加快轄域內(nèi)計(jì)量器具的升級改造,切實(shí)達(dá)到“毫厘”必爭的成效,為公司守好計(jì)量“秤桿子”。(煉鋼廠 劉莉 陳小冬)